Энергосбережение в промышленной отрасли
Использование оборотной воды на предприятиях пищевой, теплоэнергетической, химической, нефтеперерабатывающей и металлургической отраслей промышленности составляет от 60 до 96% от общего водопотребления. Испарительное охлаждение циркуляционной воды в градирнях является наиболее экономичным и распространенным способом отвода тепла от промышленного оборудования в водооборотных циклах предприятий.
На предприятиях промышленности РК работают градирни, обслуживающие системы оборотного водоснабжения, построенные в 1970-1980 гг. и в настоящее время морально и физически устаревшие. Сконструированные в середине века градирни не обеспечивают энергоэффективной глубины охлаждения циркуляционной воды.
Перспективным направлением охлаждения оборотной воды является использование оборудования, производимого научно-производственным холдингом предприятий ООО «ТМИМ».
На сегодняшний день ООО «ТМИМ» является крупнейшим и единственным предприятием в Российской Федерации, которое самостоятельно проектирует и изготавливает градирни на собственных заводах с применением самых современных достижений науки и техники, что позволяет увеличить тепловую мощность и глубину охлаждения оборотной воды в градирнях в 2-2,5 раза. Новые конструкции градирен позволяют предприятиям резко сократить потери сырья, топлива, электроэнергии и существенно увеличить выработку продукции.
АО «Шымкентмай» - крупнейшее в Казахстане предприятие масложировой промышленности. До реконструкции охлаждение воды оборотного цикла производилось на двух трехсекционных вентиляторных градирнях. В связи с длительным сроком эксплуатации градирен 70% оросителей и каплеуловителей вышли из строя, поэтому снизился уровень теплосъема. Капитальный ремонт градирен экономически нецелесообразен. Из-за высокой температуры охлаждающей воды по технологическим условиям использование возможно только в экстракционном цехе (1360 м3/час) и участке дезодорации цеха рафинации (168,8 м3/час).
В рамках проекта «Казахстанский Фонд Устойчивой Энергетики» был проведен энергоаудит АО «Шымкентмай» специалистами компании ТОО «Energy Partner» с целью выявления проектов по повышению энергетической эффективности и освоению возобновляемых источников энергии.
По результатам энергоаудита были выявлены следующие мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов: замена парового котла, работающего на природном газе, на котел для сжигания лузги, реконструкция градирни, модернизация системы отопления и другие низкозатратные меры.
В сложившихся условиях руководством компании было принято решение о реконструкции существующей градирни. Изучив соответствующие материалы, главные специалисты предприятия пришли к мнению о поручении выполнения данной работы ООО «ТМИМ». Цель работы - добиться следующих характеристик:
- производительность – 1800 м3/час
- температура горячей воды на входе – 32 оС
- температура охлажденной воды – 25 оС
- перепад температур – 7 оС.
В сентябре 2011 года на существующем резервуаре трехсекционной вентиляторной градирни начат монтаж двухсекционной градирни БМГ-1000 х 2 с размером секций 8 х 8 м, с приводом вентиляторов мощностью 37 кВт с частотными преобразователями и термообразователями, т.е. с автоматическим режимом работы вентилятора, обеспечивающим энергосберегающий режим, автоматическое регулирование температуры воды и антиобледенение. В мае 2012 года проведены комплексные испытания градирни с проверкой и регулировкой углов атаки лопастей вентиляторов, контролем температур приводов вентилятора и рабочих токов. С 10 мая по сегодняшний день градирня находится в работе.
Фактические параметры градирни БМГ-1000 х 2 при 60% загрузке вентиляторов и температуре окружающей среды 40 оС:
- температура горячей воды на входе – 32 оС
- температура охлажденной воды – 22 оС
- перепад температур – 9 оС
- капельный унос отсутствует.
Качество и эффективность вентиляторных градирен, выполненных ООО «ТМИМ», удовлетворяет требованиям технологического процесса производства растительного масла. В экстракционном цехе температура охлажденной воды стабильно держится на отметке 22 оС, что положительно отражается на всем производственном процессе.
Главный энергетикАО “Шымкентмай”Назаров М.С. |